2020年,湘钢2号高炉生产运行9年多后进行了为期58天的大修改造。改造内容主要包括:更换炉缸炉底耐火材料,优化炉型设计及5~8段冷却壁,更换对应区域的炉壳;重新设计热风出口、热风管道、混风室局部钢壳及耐火材料,更换热风管道所有补偿器,优化设计热风支管拉杆体系
毛庆武1,2, 徐益军3, 章启夫1,2, 侯 健1,2, 刘芝新3
(1.北京首钢国际工程技术有限公司, 北京 100043;2.北京市冶金三维仿真设计工程技术研究中心, 北京 100043;3.湘潭钢铁集团有限公司炼铁厂, 湖南 湘潭 411100)
摘 要:2020年,湘钢2号高炉生产运行9年多后进行了为期58天的大修改造。改造内容主要包括:更换炉缸炉底耐火材料,优化炉型设计及5~8段冷却壁,更换对应区域的炉壳;重新设计热风出口、热风管道、混风室局部钢壳及耐火材料,更换热风管道所有补偿器,优化设计热风支管拉杆体系;新增冷却壁水温差及炉缸炉底侵蚀在线监测模型;修复粗煤气管道及旋风除尘器内衬;对出铁场及料仓除尘系统进行超低排放改造;提升喷煤系统的喷吹能力等。经过4年多的生产实践,2号高炉实现了高效、低耗、稳定生产,创造了显著的经济效益和环保效益。
关键词:高炉;炉型;铜冷却壁;炉缸炉底耐材;热风管系





引用本文:
毛庆武,徐益军,章启夫,等. 湘钢2号高炉大修技术改造及生产效果 [J].炼铁,2025,44(1):54-58.